车床类润滑故障解决方案 ,看完你就是专家!(二)
例8:SV18R车床的润滑故障
从捷克进口的SV18R车床我国有不少 ,其主轴转速高达2800rmp、用滑动轴承、间隙小(小于0.04mm) ,对润滑油要求较高 。
有年冬季一个机修工随便将普通N32机械油加入主轴油箱内 ,开车后轴承温升过高并发生闷车 ,这是典型的润滑事故 ,高速、轻负荷、高精度的滑动轴承本应选用主轴油 ,为此将主轴油箱内机油改用N15主轴油问题得到解决 。
对于刚大修好机床为确保“磨合”期润滑良好还得在主轴油中加入少量油性添加剂 。
例9:切削油与润滑油长期相通的车床
机床切削油与润滑油箱相通是个不小的故障 ,但国产的C2150.6D ,C2132.6D六轴自动车床由于设备润滑油箱小(仅40kg) ,而切削油箱较大(达400kg) ,在出厂时二者虽分开 ,可到引用户处不得不将它们相互打通 ,原因是润滑油无法回到原油箱 ,而流到切削油中去 ,这样润滑油迅速减少而不得不经常添加油 ,但切削油越来越多 ,为此只能将二油箱打通 ,起到平衡作用 。
结果油质被严重污染 ,整个机床实际上是长期带病工作 ,磨损严重 ,大修期短 ,零件更换多 ,这是润滑上的一个难题 。
解决办法有下面几个:①、推广切削润滑二用油 ,(在N32机械油中自行配上JQ-1添加剂5~7%) 。
②、在润滑系统中再增加一道过滤装置 。
③、取消切削油箱 ,改用MoS2腊笔润滑刀具 。
例10:大型车床走刀箱的润滑事故
某厂一台沈阳产C650车床 ,有次走刀箱突然出了严重润滑事故 ,损坏了不少传动件且罗通手柄(铸铁)也断裂 。
全机停产多日才修复 。
经分析知是操作者未及时给走刀箱顶部小油池加油造成 ,通向各摩擦副十六根引油绒线也是干的 。
改进措施是:①、加强对该机床操作者宣传、教育 ,做到先加油后开车 。
②、每天由区域负责维修人员进行检查督促执行情况 。
③、润滑工要定期检查走刀箱 ,若发现绒线少要补齐 。
例11:床头箱机油过早发黑问题
本厂几台沈阳产CW614普通车床床头箱多次出现润滑问题:①、机油过早发黑(清洗换油后运行一个月即变黑) 。
②、分油器后所有白色尼龙油竹变黑 。
③、床头箱底部有大量黑色粉末沉淀物 。
④、油箱温升过高 ,过快(在室温25℃时油温达42℃以上) 。
分析:在排除了机械方面问题后 ,着重在润滑方面寻找原因 。
虽然用油完全按原机床润滑铝牌上的规定 ,即30#机械油(现称N46#) ,换油周期在50天以上(开二班) ,我厂机床仅开一班且不足一月就发生问题 ,确实不正常 。
测定其油膜强度(GB3141) ,发现我国一般机械油N15及N46的PB值为50kg左右 ,但摩擦系数N15仅0.134而N46达0.148 ,前者因摩擦系数小 ,粘度低 ,散热肯定比后者好 。
为此初步分析认为 ,该床头箱机油在开动一班负荷下仅一个月油质变黑 ,是因为选用的N46#机械油的粘度太高 ,散热差 ,导致摩擦热来不及带走 ,产生局部高温使机油慢慢地烧伤碳化而变黑 。
对策:从面分析知15与N46二种机械油抗磨性虽相同(PB=50kg) ,但前者粘度低 ,内摩擦阻力小 ,温升低 ,节约用电(平均节电5~10%) 。
为此vwin德赢从91年夏天起 ,逐台改用N15机械油 。
一年来试用证明在同样工况下床头箱机油不再发黑 ,问题全部解决 。
换油周期从原规定2~3个月延长到6个月换油一次 。
至于vwin德赢磨损由于二种油品的PB值相等 ,不会有所变化 ,总之此方案行之有效 ,受到维修工人欢迎 。
例12:C136车床的润滑事故
某厂一台C136单轴自动车床主减速箱于某年夏天突然出了严重润滑事故 。
齿箱内主要传动vwin德赢全磨损(剃光头)齿箱内有大量磨损下来的金属粉末 。
经分析知该齿箱输出轴处密封失效 ,导致5kg机油全漏掉 ,加上齿箱又安装在床身内部 ,不易发现缺油才造成这次事故 。
改进方案有:①、及时修复轴须处密封装置 ,若能用上7903密封、润滑二用脂更佳 。
②、平时定期打开机床刀门检查该齿箱是否存在漏油 。
③、适当提高齿箱油品粘度 ,例如把原用N32改为N46或N68机械油 。
若在油中添加些抗磨添加剂更佳 。
例13:C730-1车床尾架套筒拉毛问题
有次设备完好率大检查中发现一台C730-1多刀半自动车床的尾架套筒发生严重拉毛事故 。
检查发现在技术革新时将原手动尾架改为压缩空气驱动的尾架 。
且还把气动开关的支架装在原尾架弹子油杯上方 ,这样一方面气动力大、速度快 ,另一方面因弹子油杯上方被开关架稍住 ,失去了进油功能 ,便造成了拉毛事故 。
改进方案是 ,将装开关的板移位 ,平时每班对该小油杯注油2~3次 。
例14:CE7120仿形车床润滑问题
近期一台CE7120仿形车床的液压驱动尾架套筒严重拉毛 ,据分析是润滑装置设计不合理造成 。
理由是该尾架体上面有只较大的弹簧盖式油杯(GB1157-89) ,高出体顶面约50mm以上 ,加上离尾架前端仅120mm 。
在加工较短的凸轮轴时 ,右上方的刀架往下进给时便把那只大抽杯碰坏 ,使操作者无法注油 ,而大量铁屑却能进入破油杯中 ,这样便造成这起润滑事故 。
改进方案:①、更换新的小油杯(不高出尾架体面25mm);②、加强对操作者润滑教育 ,这类液动尾架 ,往复频繁的工作条件下每班应往油杯中注油2~3次 。
⑧、建议制造厂将油杯孔位置向右移一定距离 。
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